今年以來,龍鋼公司鐵前系統(tǒng)干部職工牢固樹立“一切成本皆可降”的理念,以服務(wù)生產(chǎn)大局為己任,緊盯生產(chǎn)經(jīng)營關(guān)鍵期,主動作為,通過一系列切實可行的舉措,消除隱患、破解瓶頸、壓降成本,助力公司打贏扭虧脫困突圍戰(zhàn)。
撐起“保護(hù)傘”曲線監(jiān)控讓設(shè)備安全更直觀
“單系統(tǒng)供料,能不能再增加一套系統(tǒng)更保險?”這個問題,450㎡燒結(jié)機電工班長杜偉已經(jīng)琢磨了許久。龍鋼公司450㎡燒結(jié)機取料2#帶自投運以來,一直采用單系統(tǒng)供料模式,其電機配備的老式熱繼電器保護(hù)功能響應(yīng)遲緩,且缺乏電流曲線監(jiān)控裝置,存在保護(hù)失效導(dǎo)致電機燒壞的風(fēng)險,一旦故障,將直接影響系統(tǒng)穩(wěn)定供料。
“在原系統(tǒng)上做改造,用最小投入創(chuàng)造最大效益。”一場“四種經(jīng)營理念”大討論中碰撞出的思想火花,讓杜偉茅塞頓開。說干就干,他帶領(lǐng)班組人員迅速行動,將原裝老式熱繼電器升級為4~20mA輸出的電流傳感器,并在主控室操作畫面中增設(shè)電機電流實時顯示及監(jiān)控曲線圖。改造后,設(shè)備運行電流直觀可見,歷史曲線隨時追溯,保護(hù)更精準(zhǔn)、更主動。經(jīng)測算,此次改造每年可節(jié)約維護(hù)費用3.3萬元,真正實現(xiàn)了“小改造”撬動“大效益”。
巧架“智慧橋” 智能聯(lián)控讓生產(chǎn)節(jié)能更高效
以數(shù)據(jù)感知工況,用算法決策運行。龍鋼公司噴煤除塵系統(tǒng)長期處于24小時不間斷高能耗運行狀態(tài),不僅能耗偏高,還增加了設(shè)備損耗,成為煉鐵生產(chǎn)線上亟待攻克的“技術(shù)堡壘”。如何破局?技術(shù)團(tuán)隊將目光投向智能改造,決定為系統(tǒng)搭建“數(shù)字神經(jīng)中樞”,用智能互聯(lián)激活設(shè)備潛能。
一場技改攻堅戰(zhàn)就此打響。電氣自動化專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊通過加裝通訊處理器與無線網(wǎng)橋,成功搭建遠(yuǎn)程集中控制平臺,將除塵系統(tǒng)所有運行信號實時匯聚到主控室大屏,形成清晰的數(shù)據(jù)監(jiān)控畫面。同時,對差壓反吹控制程序進(jìn)行深度優(yōu)化,讓除塵系統(tǒng)與皮帶運輸機形成“節(jié)能搭檔”,實現(xiàn)精準(zhǔn)聯(lián)動,皮帶運輸機運行時,除塵系統(tǒng)同步啟動;皮帶停機時,除塵系統(tǒng)自動關(guān)停,徹底告別“空轉(zhuǎn)”模式。改造效果立竿見影,不僅大幅降低了員工勞動強度,消除了設(shè)備頻繁啟停的安全隱患,每年可節(jié)省電費21.9萬元。
筑牢“防護(hù)盾”“四新”技術(shù)破解生產(chǎn)頑疾
龍鋼公司燒結(jié)原料系統(tǒng)堆料機滑環(huán)箱長期受潮氣困擾,高壓拖纜也由此頻繁出現(xiàn)故障,這一問題一度成為困擾生產(chǎn)的“老大難”。面對這一困境,電氣技術(shù)團(tuán)隊迎難而上,打破傳統(tǒng)思維,大膽引入“四新”技術(shù),摒棄傳統(tǒng)吸濕材料,選用半導(dǎo)體冷凝式恒溫除濕器,為滑環(huán)箱打造出一件科技感十足的“防潮鎧甲”。這種新型除濕設(shè)備基于熱電轉(zhuǎn)換原理,內(nèi)置智能芯片,可實現(xiàn)溫度和濕度的全自動調(diào)控,除濕效果穩(wěn)定可靠。同時,團(tuán)隊還自主開發(fā)智能監(jiān)測系統(tǒng),融合自動蒸發(fā)排水技術(shù),實時追蹤并顯示溫濕度數(shù)據(jù)與設(shè)備運行狀態(tài),一旦數(shù)值超標(biāo),聲光報警裝置即刻“拉響警報”,提醒維護(hù)人員迅速到場處理。
據(jù)悉,此技術(shù)的成功應(yīng)用,不僅根治了滑環(huán)箱的“濕疾”,更成為“四新項目”在生產(chǎn)一線落地的生動實踐,為推動設(shè)備智能化升級提供了可借鑒的“新樣板”。(龍鋼公司 白延芳)